Duurzaam Concentreren van aardappelsap met membranen bij Avebe

Avebe ontwikkelt een energiezuinige membraantechnologie voor het concentreren van aardappelsap, wat leidt tot lagere energiekosten en herbruikbaar proceswater voor de voedingsindustrie.

Subsidie
€ 3.183.000
2017

Projectdetails

Membraanscheiding voor het indikken van aardappelsap

Inleiding

Het winnen van de eiwitten uit aardappelsap is een energie-intensief proces. De gebruikelijke methode is het koken van het aardappelsap om het eiwit te laten uitvlokken en het indampen van het resterende water. Het energieverbruik kan aanzienlijk lager worden door het aardappelsap eerst te concentreren met membranen.

Probleemstelling

Het gebruik van membranen voor het concentreren van aardappelsap liep in het verleden spaak op de snelle vervuiling en het dichtslibben van de membraanporiën. Innovaties, en dan vooral voor het schoon houden en reinigen van de membranen, brengen het gebruik van membraantechnologie nu binnen bereik.

Het project

Avebe, dat jaarlijks zo’n twee miljard liter aardappelsap verwerkt, werkt momenteel aan de eerste full-scale installatie voor het concentreren van aardappelsap met membranen. Via achtereenvolgens ultrafiltratie en omgekeerde osmose wordt het sap nu energiezuinig tot een derde van het volume ingedikt.

Belangrijk is dat de installatie stabiel is en werkt bij de huidige grote stromen van sap, waardoor deze gemakkelijk kan worden ingepast in de huidige processen. Na de indikking via de membranen vindt namelijk nog verdere indamping plaats tot Protamylasse, een grondstof voor bijvoorbeeld veevoer. Omdat slechts een derde van de originele hoeveelheid aan de kook hoeft te worden gebracht voor het uitvlokken van de eiwitten, spaart dat enorm veel energie.

Voor wie

Nu een membraantechnologie is ontwikkeld die geschikt is voor de lastig te behandelen aardappelsapstromen, ligt de weg open naar toepassing bij andere, minder vervuilende waterige (afval)stromen in de voedingsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld met melk of suiker, of in de proceschemie.

De technologie is vooral toepasbaar in de aardappel-, mais- en sojaverwerkende industrieën, zuivel, brouwerijen, drankenindustrie en afvalwaterverwerkers.

Wat is nieuw?

In tegenstelling tot eerdere proeven met membranen kan met de nieuwe technologie een hoge concentratiefactor bereikt worden, bij een stabiele procesvoering. Dat is dankzij de vondst van de juiste reinigingschemicaliën en de juiste regeling van het debiet door de membranen, waardoor dichtslibben minder snel plaatsvindt. Hierdoor kunnen de fluxen stabiel gehouden worden gedurende de productie.

Belangrijkste punten van onderzoek

Aan de huidige commerciële fase ging een test van ruim drie jaar vooraf. Daarin is stelselmatig gezocht naar oplossingen voor de reiniging en de juiste procesregeling.

Zo kon de stroming door de installatie niet exact met theoretische modellen worden voorspeld, maar bleek de juiste regeling van het debiet langs en door de membranen dé oplossing voor een optimaal stroomgedrag.

Besparing binnen dit project

De besparing op stoom- en elektriciteitsverbruik bedraagt in totaal 0,2 PJ energie/jaar. Daarnaast komt 0,5 miljoen m³ water uit het aardappelsap beschikbaar als schoon proceswater, geschikt voor de verwerking van zetmeelaardappelen.

Brede toepassing

De totale marktomvang in Nederland voor soortgelijke membraaninstallaties wordt nu geschat op ca. € 50 mln. Verwacht wordt dat deze omvang de komende jaren sterk zal toenemen door de groei van de biobased industrie en het toenemende belang van energiezuinige processen.

Looptijd

Het project loopt van 01-03-2017 tot eind 2019.

Partners

Avebe UA en Wafilin Systems BV.

Planning

Gedurende 2018 vindt nog de engineering van de installatie plaats, die bij de volgende aardappelcampagne na de oogst in najaar 2019 zal worden ingezet in de grootste aardappelzetmeelfabriek van Avebe in Ter Apelkanaal.

Volgende stappen

Drie andere fabrieken van Avebe staan op de nominatie om daarna om te schakelen, als ook daar de membraanscheiding op de lokale processen is afgestemd. Daarnaast zijn er toepassingsmogelijkheden bij processen met biobased grondstoffen buiten Avebe.


Membrane separation for thickening potato juice

Introduction

At present, harvesting proteins from potato juice is an energy-intensive process. The usual method is to cook the potato juice to allow the protein to flocculate, followed by evaporating the remaining water. However, energy consumption can be significantly reduced by using membranes for concentrating the potato juice.

Problem Statement

Up till now, membranes failed to address the rapid contamination and clogging of the membrane pores. Innovations, especially for cleaning the membranes, now bring membrane technology into use.

The Project

Avebe, which processes around two billion liters of potato juice every year, is currently working on the first full-scale installation for concentrating potato juice with membranes. Respectively, ultrafiltration and reverse osmosis reduce the volume of the juice to one third.

Moreover, a stable process working with large fluxes makes it easy to integrate the demo into the current processes. After the membrane process, further evaporation takes place, up to Protamylasse, which is a raw material for, for example, cattle feed. Evidently, evaporating only a third of the original quantity saves a lot of energy.

For Whom

The successful demonstration of membrane technology with potato juice streams (which are difficult to treat) opens the door for use in other, less polluted aqueous (waste) streams in the food industry. This technology is particularly applicable in the potato, maize, and soy processing industries, dairy, breweries, beverage industry, and wastewater processors.

What's New?

In contrast to previous tests, the new membrane technology achieves a high concentration factor, with stable process management. The discovery of the right cleaning chemicals and the correct regulation of the flow through the membranes were essential. Clogging takes place less quickly, which allows for stable fluxes during production.

Key Points of Research

A test of more than three years preceded the current commercial phase. This test systematically looked for solutions for the right cleaning procedures and the correct process control.

For example, theoretical models were not able to predict the flow. A sophisticated membrane flow control proved to be the ideal solution for optimum flow behavior.

Saving in This Project

The saving on steam and electricity consumption amounts to a total of 0.2 PJ of energy per year. In addition, 0.5 million m³ of water from the potato juice is now available as clean process water, suitable for the processing of starch potatoes.

Broader Application

The total market size in the Netherlands for similar membrane plants is now estimated at around € 50 million. This size is expected to increase sharply in the coming years due to the growth of the biobased industry and the increasing urgency of applying energy-efficient processes.

Duration

The project runs from 01.03.2017 until the end of 2019.

Partners

Avebe UA and Wafilin Systems BV.

Schedule

During 2018, the engineering of the installation will take

Financiële details & Tijdlijn

Financiële details

Subsidiebedrag€ 3.183.000

Tijdlijn

Startdatum3-1-2017
EinddatumOnbekend
Subsidiejaar2017

Partners & Locaties

Projectpartners

  • Coöperatie AVEBE U.A.

Land(en)

Netherlands

Vergelijkbare projecten binnen DEI+

Demonstratie...

Indamping digestaat met mechanische dampcompressie

Holmel BV ontwikkelt een mechanische dampcompressietechniek om de dunne fractie van mest 30 keer te concentreren, wat precisiebemesting en mineralenexport in de landbouw bevordert.

€ 133.383
Demonstratie...

Energiebesparing in industriele productieprocessen door flexibele inzet van thermische damprecompres

Het project test innovatieve thermische damprecompressie in een suikerfabriek om restwarmte effectief terug te winnen, met als doel de energie-efficiëntie te verbeteren en aardgasverbruik te verlagen.

€ 573.208
Demonstratie...

Demonstratie energiebesparing door innovatieve alginaatproductie uit korrelslib

Het project demonstreert de extractie van alginaat-achtige biopolymeren uit korrelslib in waterzuiveringsinstallaties, wat leidt tot minder slib en een circulaire economie.

€ 1.573.275
Demonstratie...

Proefinstallatie voor raffinage van organisch materiaal naar bioethanol

Het project richt zich op de bouw van een proefinstallatie voor duurzame ethanolproductie uit suikerbieten, met als doel markttoetreding en synergie met biobrandstoffen te realiseren.

€ 690.849
Demonstratie...

Fermotein™ production without the use of fossil energy sources

The Protein Brewery aims to build a demo plant for sustainable protein production from biomass, reducing CO2 emissions and eliminating fossil fuel use by 2030.

€ 1.762.614

Vergelijkbare projecten uit andere regelingen

Versnelde kl...

Energiebesparende decanters AMF Gasselternijveen

Avebe investeert in nieuwe decanters om energiebesparing te realiseren, aardgasverbruik te verminderen en CO2-uitstoot met 2.970 ton per jaar te reduceren.

€ 1.109.230
Versnelde kl...

RO73710 achter Solanic

Het project richt zich op het realiseren van een RO-installatie bij Avebe om de aardgasconsumptie en CO2-emissie te verlagen door het indikken van eiwitarme stromen, met aanzienlijke besparingen als resultaat.

€ 396.810
Mkb-innovati...

PEF

Het project ontwikkelt een kleinschalige PEF-machine voor aardappelverwerking om blancheren te elimineren, snijprocessen te optimaliseren en energieverbruik te verlagen.

€ 68.722
Missiegedrev...

Process efficient Solid and Liquid Dewatering and Drying

Het SOLIDARITY-project ontwikkelt en demonstreert innovatieve droog- en ontwateringstechnologieën om de energie-efficiëntie in de procesindustrie te verbeteren en CO2-uitstoot te verlagen.

€ 2.105.115
Versnelde kl...

8 Trapsverdamping

Het project beoogt de implementatie van een 8e indamptrap bij CBC om energie-efficiëntie te verhogen, met een verwachte jaarlijkse energiebesparing van 7 miljoen m3 aardgas en 12.583 ton CO2-reductie.

€ 3.000.000